來(lái)源:華榮公司代池壩選煤廠(chǎng)
作者:胥莉華
時(shí)間:2025-12-09
12月2日,川煤集團華榮公司代池壩選煤廠(chǎng)406#精煤壓濾機技術(shù)改造項目順利完工并正式進(jìn)入試運行階段,此次改造采用先進(jìn)的穿流壓榨技術(shù),有效破解了傳統壓濾機精煤水分超標難題,提升了產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力。

該廠(chǎng)原406#精煤壓濾機于2014年投入使用,設備采用傳統泵壓脫水+高壓清水壓榨工藝,生產(chǎn)出來(lái)的浮精產(chǎn)品水分始終維持在25%左右,難以滿(mǎn)足客戶(hù)合同要求,導致銷(xiāo)售精煤因水分超標扣噸嚴重給企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益帶來(lái)較大影響,成為制約產(chǎn)品質(zhì)量提升的突出瓶頸。為破解這一技術(shù)難題,該廠(chǎng)技術(shù)人員多方走訪(fǎng)市場(chǎng),了解到一種進(jìn)料明流隔膜快開(kāi)壓濾技術(shù)在同型號設備中得到廣泛應用,其通過(guò)引入0.8MPa高壓壓縮空氣穿透濾餅的創(chuàng )新工藝,可強制帶出濾餅顆粒表面水分,使精煤水分降至18%-20%。經(jīng)過(guò)多方考察論證,結合設備原廠(chǎng)技術(shù)匹配度、企業(yè)信譽(yù)及行業(yè)案例積累等因素,該廠(chǎng)最終選定衡水嘉美環(huán)保設備公司作為合作方,簽訂專(zhuān)項技改合同。

項目實(shí)施過(guò)程中,該廠(chǎng)嚴格落實(shí)安全生產(chǎn)責任制,技術(shù)部門(mén)全程跟蹤指導,施工團隊倒排工期、掛圖作戰,嚴格按照技術(shù)規范完成濾板改造、氣道鋪設、氣壓系統調試等關(guān)鍵工序。通過(guò)優(yōu)化壓榨流程、升級過(guò)濾系統,實(shí)現了脫水工藝由傳統的“泵壓脫水”向“高壓壓榨+穿流風(fēng)干”復合工藝轉型,在保留設備原有主體結構的基礎上,最大化提升脫水效率。試運行數據顯示,改造后的壓濾機運行穩定,精煤產(chǎn)品水分較改造前降低5-8個(gè)百分點(diǎn),有效解決了水分超標導致的扣噸和運輸成本增加問(wèn)題,預計每年可為企業(yè)減少經(jīng)濟損失數十萬(wàn)元。
據悉,該廠(chǎng)后續將將全面總結406#精煤壓濾機技改項目的成功經(jīng)驗,形成可復制、可推廣的技術(shù)改造方案,逐步應用于廠(chǎng)區其他同類(lèi)設備。同時(shí),持續深化科技創(chuàng )新驅動(dòng)戰略,聚焦洗選加工環(huán)節的痛點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,加大與科研院所、設備廠(chǎng)家的合作力度,探索智能化、高效化技改路徑,不斷提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。
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