來(lái)源:華榮公司代池壩煤礦
作者:金明光 裴瑤
時(shí)間:2025-12-09
近日,川煤集團華榮公司代池壩煤礦在井下302下山采區3721風(fēng)巷車(chē)場(chǎng)建成18/48QD型大支架組裝平臺,僅通過(guò)6臺總價(jià)值3萬(wàn)余元的電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆,便有效解決了3721綜采工作面大支架組裝難題。這一創(chuàng )新舉措源于該礦嚴格執行公司極限壓縮生產(chǎn)成本的要求,最終實(shí)現了支架組裝的經(jīng)濟、安全、高效三重目標。

據了解,3721綜采工作面于11月下旬啟動(dòng)18/48QD型支架安裝工作。由于井下運輸巷道斷面受限,支架無(wú)法整體運輸,該礦提前制定拆解運輸方案:在地面演練場(chǎng)將每部支架拆解為底座、頂梁、掩護梁三部分,分裝分運至井下組裝平臺后,通過(guò)平臺配備的6臺電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆完成起吊拼接。目前,該平臺每班8小時(shí)可穩定組裝2部大支架,組裝過(guò)程安全可控、效率穩定。
這一高效方案的落地,源于一次關(guān)鍵的方案優(yōu)化。起初,該礦擬采用廠(chǎng)家定制的液壓框架式起吊裝置,雖操作便捷但造價(jià)高達150萬(wàn)元,不僅資金壓力巨大,更不符合公司成本管控要求。為破解這一矛盾,礦方專(zhuān)題召開(kāi)方案研討會(huì ),從經(jīng)濟可行性、安全可靠性、作業(yè)高效性三個(gè)維度展開(kāi)多輪論證,最終敲定"購置小型起吊設備+自建組裝平臺"的低成本方案。
截至目前,3721綜采工作面已通過(guò)該平臺安全組裝大型支架9部,成功安裝8部,為工作面后續安裝工作奠定了堅實(shí)基礎。此次創(chuàng )新實(shí)踐不僅驗證了低成本方案的可行性,更成為該礦落實(shí)公司成本管控要求、推動(dòng)降本增效的典型案例。
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